卡特挖掘機維修
1 故障現(xiàn)象。一臺Caterpillar330BL型挖掘機左行走部分出了故障:當機器向后直線行走時,如右操縱桿保持不變,左邊回中位(即停車),此時右履帶繼續(xù)倒退。而左履帶滑移800—1000mm后才停止,2 測試方法,經(jīng)分析液壓系統(tǒng)圖(如圖1)后判斷,可能引發(fā)上述故障的部位有:主泵及其控制系統(tǒng)、先導控制閥、主控閥、中心回轉接頭和行走馬達等幾部分。圖1 挖掘機的行走液壓系統(tǒng),1上泵 2下泵 3先導泵 4油箱 5主安全閥 6行駛先導控制閥7速度電磁閥 8央回轉接頭 9平衡閥 10排量變換閥 11行駛馬達 12右行駛馬達 13馬達旋轉組件 14停車制動器 15斜盤16制器先導閥 17斜盤控制柱塞。
圖2 斜坡停機試驗。為了更快,更準確地找出故障部位。我們進行了如下試驗及測量:,(1)使機器向前行駛,左操縱桿回中位,右操縱桿保持不變。此時行走正常,即左履帶制動。右履帶:前進。(2)斜坡停機試驗,如圖2,在坡度約為12度的斜坡上,使驅動馬達向前(向上),在斜坡上停機,此時,左右履帶正常,原地個動。改為把驅動馬達向后(向下),引導輪向前(向上)。右履帶正常,不動;而左履帶出現(xiàn)了先前的故障。即向下滑移500以亡才停止,(3)測量系統(tǒng)壓力,把大臂舉升到極限使其系統(tǒng)壓力升至最高。此時用壓力表測得系統(tǒng)壓力即泵的壓力為,屬正常。
(4)對行走系統(tǒng)壓力的測試。對左行走驅動輪進行外制動(塞擋銷卡死驅動輪)同時用鏟斗和大臂撐起履帶使其懸空(如圖3),再向前操縱左行走操作桿,此時測得馬達驅動壓力值。下泵為10.5MPa。無法再上升。同樣的方法測得右行走系統(tǒng)壓力值(上泵)壓力為34.3MPa。即主溢流閥的設定值,為最高。(5)把中心回轉接頭下的四根主油管拆下,使左右兩對油管相互對換。上緊后再操縱兩行走操作桿,發(fā)現(xiàn)左行駛故障仍存在,3 分析判斷。根據(jù)以上試機檢測結果結合液壓系統(tǒng)圖可以用排除法推斷故障的原因:,根據(jù)測試步驟(3)的結果,即上下泵壓力值34.3MPa。
為正常值。即可排除主泵及其控制系統(tǒng)存在故障的可能,圖3 測試行走系統(tǒng)壓力的方法,1主動軸 2進油道 3配油盤 4制動器彈簧 5摩擦片 6缸筒 7活塞 8斜盤,根據(jù)測試步驟(5)的結果,可以判定中心回轉接頭、先導控制閥及行走主控閥不存在故障,由測試步驟(4)的結果(左行駛系的壓力只有)及行走試驗(1)和斜坡停機試驗(2)可以斷定故障在左行駛馬達內(nèi)部,可能是停車制動機構、平衡閥或過載閥損壞,經(jīng)過將左右行走馬達的行駛平衡閥和過載閥總成對換,發(fā)現(xiàn)左行駛故障仍然存在,即可判定平衡閥,過載閥總成并無問題。進一步對左馬達進行檢修。
從機器上拆下左行走馬達總成,用管子鉗鉗住其輸入花鍵軸套。用力扳管子鉗,花鍵套沒有轉動,說明其停車制動器良好,經(jīng)過以上的檢測結果可以斷定故障在馬達內(nèi)部,我們對馬達進行解體檢查發(fā)現(xiàn):其配油盤與缸筒接觸面之間有磨傷痕跡且起溝槽(如圖4),因此??梢耘卸ü收显诖颂?,其工作時出現(xiàn)的現(xiàn)象為:當機器向后行駛時左行走操縱桿回中位,右行走操縱桿仍然在后退位置時,左行走馬達因配油盤與缸筒密封不嚴(有磨傷溝槽)致使高低壓油腔串通。使其壓力升不起來只有10.5MPa,且行走制動油在釋放過程中(還沒有完全制動時)左履帶因自身和馬達慣性作用及右履帶的牽引作用。
從而繼續(xù)滑移一段距離(先前的故障現(xiàn)象)。等剎車完全制動后才停止。但當機器向前行駛時,左行駛操縱桿回中位,沒有上述現(xiàn)象。原因是:由于此時驅動輪將履帶從下向上帶動。馬達的慣性力及右履帶的牽引力無法克服機器自重。故行駛試驗(1)和斜坡停機試驗(2)的后一種工況沒有滑移現(xiàn)象,左行走液壓馬達經(jīng)換件大修后。重新安裝、試機,故障得以排除,工作一直正常??ㄌ乇死债a(chǎn)品的質(zhì)量是較高的,機器出現(xiàn)此種故障主要是由于用戶所用的液壓油已被嚴重污染,或者機器保養(yǎng)工作做得不充分。因此使用單位必須時刻注意液壓系統(tǒng)油液的清潔度。按照使用說明書選用合格的油料。
圖2 斜坡停機試驗。為了更快,更準確地找出故障部位。我們進行了如下試驗及測量:,(1)使機器向前行駛,左操縱桿回中位,右操縱桿保持不變。此時行走正常,即左履帶制動。右履帶:前進。(2)斜坡停機試驗,如圖2,在坡度約為12度的斜坡上,使驅動馬達向前(向上),在斜坡上停機,此時,左右履帶正常,原地個動。改為把驅動馬達向后(向下),引導輪向前(向上)。右履帶正常,不動;而左履帶出現(xiàn)了先前的故障。即向下滑移500以亡才停止,(3)測量系統(tǒng)壓力,把大臂舉升到極限使其系統(tǒng)壓力升至最高。此時用壓力表測得系統(tǒng)壓力即泵的壓力為,屬正常。
(4)對行走系統(tǒng)壓力的測試。對左行走驅動輪進行外制動(塞擋銷卡死驅動輪)同時用鏟斗和大臂撐起履帶使其懸空(如圖3),再向前操縱左行走操作桿,此時測得馬達驅動壓力值。下泵為10.5MPa。無法再上升。同樣的方法測得右行走系統(tǒng)壓力值(上泵)壓力為34.3MPa。即主溢流閥的設定值,為最高。(5)把中心回轉接頭下的四根主油管拆下,使左右兩對油管相互對換。上緊后再操縱兩行走操作桿,發(fā)現(xiàn)左行駛故障仍存在,3 分析判斷。根據(jù)以上試機檢測結果結合液壓系統(tǒng)圖可以用排除法推斷故障的原因:,根據(jù)測試步驟(3)的結果,即上下泵壓力值34.3MPa。
為正常值。即可排除主泵及其控制系統(tǒng)存在故障的可能,圖3 測試行走系統(tǒng)壓力的方法,1主動軸 2進油道 3配油盤 4制動器彈簧 5摩擦片 6缸筒 7活塞 8斜盤,根據(jù)測試步驟(5)的結果,可以判定中心回轉接頭、先導控制閥及行走主控閥不存在故障,由測試步驟(4)的結果(左行駛系的壓力只有)及行走試驗(1)和斜坡停機試驗(2)可以斷定故障在左行駛馬達內(nèi)部,可能是停車制動機構、平衡閥或過載閥損壞,經(jīng)過將左右行走馬達的行駛平衡閥和過載閥總成對換,發(fā)現(xiàn)左行駛故障仍然存在,即可判定平衡閥,過載閥總成并無問題。進一步對左馬達進行檢修。
從機器上拆下左行走馬達總成,用管子鉗鉗住其輸入花鍵軸套。用力扳管子鉗,花鍵套沒有轉動,說明其停車制動器良好,經(jīng)過以上的檢測結果可以斷定故障在馬達內(nèi)部,我們對馬達進行解體檢查發(fā)現(xiàn):其配油盤與缸筒接觸面之間有磨傷痕跡且起溝槽(如圖4),因此??梢耘卸ü收显诖颂?,其工作時出現(xiàn)的現(xiàn)象為:當機器向后行駛時左行走操縱桿回中位,右行走操縱桿仍然在后退位置時,左行走馬達因配油盤與缸筒密封不嚴(有磨傷溝槽)致使高低壓油腔串通。使其壓力升不起來只有10.5MPa,且行走制動油在釋放過程中(還沒有完全制動時)左履帶因自身和馬達慣性作用及右履帶的牽引作用。
從而繼續(xù)滑移一段距離(先前的故障現(xiàn)象)。等剎車完全制動后才停止。但當機器向前行駛時,左行駛操縱桿回中位,沒有上述現(xiàn)象。原因是:由于此時驅動輪將履帶從下向上帶動。馬達的慣性力及右履帶的牽引力無法克服機器自重。故行駛試驗(1)和斜坡停機試驗(2)的后一種工況沒有滑移現(xiàn)象,左行走液壓馬達經(jīng)換件大修后。重新安裝、試機,故障得以排除,工作一直正常??ㄌ乇死债a(chǎn)品的質(zhì)量是較高的,機器出現(xiàn)此種故障主要是由于用戶所用的液壓油已被嚴重污染,或者機器保養(yǎng)工作做得不充分。因此使用單位必須時刻注意液壓系統(tǒng)油液的清潔度。按照使用說明書選用合格的油料。